Beiträge von Freddi.

    AW: Effizientere Motoren für Multicopter


    Hab jetzt ne Bestellung bei RCTimer aufgeben und hoffe das Express fix geht ;)


    Um mir die Zeit zu vertreiben habe ich schonmal mit dem Testen meines aktuellen Systems angefangen, hier sind schonmal die Copterdaten:


    Frame: DJI F450
    FC: DJI Naza M Lite
    Motor: XYH 28-30 750kV http://www.giantshark.co.uk/28…s-outrunner-p-404965.html
    Regler: HK F30A mit Simonk
    Props: 12x4,5 SF
    Akku: Zippy compact 3S 3700mAh 35C
    Funke: Turnigy 9XR mit FrSky DJT
    Gewicht: 1249g


    Lipo Warner eingestellt auf 3,5V


    Flugzeit (schweben) bei leichtem Wind 12:29 min


    Wenn ich die neuen Motoren von RCTimer habe dann mach ich den nächsten Test.


    Wie wäre es mit einer Sammlung von Motoren/Akku/Gewicht/Schwebezeit? Hätte mir einige Entscheidungen bestimmt leichter gemacht.


    Gruß

    AW: Effizientere Motoren für Multicopter


    Schaut gut aus dein Projekt :)
    hab mich aber jetzt erstmal auf nen Quad eingeschossen und wollte mal solche Motoren ausprobieren


    http://www.rctimer.com/index.p…&goodsid=811&productname=


    nur das mit der Berechnung ist mir noch etwas ungenau....passen die mit 10" bis 12" an 4S und heben die dabei auch genug um ne Kamera dran zu hängen?


    Habe jetzt aktuell nen F450 Rahmen mit 750kV Motoren und 12x4,5 SF drauf und komme mit einem 3S 3700mAh auf ein Abfluggewicht von genau 1249g und mit der neuen Naza Lite liegt der wie ne eins in der Luft und bin bislang sehr zufrieden. Was der aber heben kann kann ich leider nicht sagen weil heute der eine Motor etwas geeiert hat und ich wollt kein Absturz riskieren..
    Ich taste mich grad an ein gutes Setup für mich heran und wenn ich den Schritt mit neuen Motoren gehe will ich auch gleich was Vernünftiges haben. so genug offTopic


    Hat jemand Erfahrung mit RCTimer? Lieferzeit? Probleme beim Zoll? usw.

    AW: DJI Naza-M Lite


    Hat mal einer ausprobiert ob das GPS Modul der Lite Version an der V1 oder an der V2 funktioniert? Wenn ja dann kann man sich ja eine V1 oder V2 und die Lite mit GPS kaufen und man hat quasi 2 Steuerungen zum gleichen Preis.... :wink:

    Moin,


    Ich bin zur Zeit auf der suche nach Motoren die effizienter sind als die Standard 10€ Motoren von HK.


    zuendy hatte das Thema ja schon sehr gut aufgegriffen mit Tests mit den Multistar Motoren von HK. Das ganze hat mich sehr beeindruckt hinsichtlich der Flugzeit nur ist ja das Problem das die Motoren schon seit Wochen im Rückstand sind.
    Jetzt die Frage ob es auch andere Motoren gibt die dem ähnlich kommen. Ich Denk da jetzt an andere Shops wie dem Spanier oder RCTimer usw.


    Werd mit den neuen Motoren dann auch auf 4S umsteigen um die ganze Sache sinnvoller zu gestalten... Hohe Polzahl, niedrige kV und dann sollten sich Erfolge einstellen ;)

    AW: Copter außer Kontrolle mit Megapirate 2.8 und AIOP Pro 2.0


    Ok werd die Werte anpassen.


    Als Regler hab ich jetzt die blauen HK 30A UBEC mit Simonk verbaut (lassen sich ja mal um einiges geiler flashen als die SS Regler)


    Ich wusste auch nicht genau welche Modi ich zum starten nehmen soll? Acro ist mir zu unsicher und die anderen wie Loiter Alt Hold sind ja um die Pos zu halten oder steh ich da auf dem Schlauch?


    Was ist der unterschied zwischen Loiter und of_Loiter oder Pos Hold und was macht der Toy modi?

    AW: Copter außer Kontrolle mit Megapirate 2.8 und AIOP Pro 2.0


    Ok, ich dachte das ich much gut genug ins Thema eingelesen hatte aber das mit den PID Werten hatte ich iwi ignoriert.


    Vorher:


    Jetzt geändert in:


    Muss ich noch mehr Werte anpassen oder sollte das jetzt so klappen?


    Und bei den Flight Modes bin ich mir nicht sicher was Sinnvoll ist bzw. was ich brauche.



    Das Mixing war schon ne Interessante Sache, immerhin wird ja nur ein Kanal belegt, also um einiges besser als bei der Multiwii Firmware.


    In deinem Vid sind das die Multistar Motoren? Sieht ja echt nett aus.

    Moin,


    nach meinem ersten Crash, warten auf Ersatzteile und besseres Wetter, habe ich mein Quad wieder mit neuen Bauteilen bestückt. Und weil das Wetter hier echt mies war, habe ich meinem Board noch die Megapirate Firmware spendiert.


    Im Mission Planner habe ich alles eingestellt, Horizont passt, GPS gefunden, Flugmodi übers mixing eingerichtet usw.


    Und dann heute Wetter gut leichter Wind aber ich dachte das wird schon passen....leider nicht


    Akku angeschlossen, gewartet bis er GPS Signal hat, gearmt, Motoren leicht anlaufen lassen...bisschen mehr Gas...und auf einmal hebt das blöde Teil ab, schießt wackelnd in den Himmel auf ca 20m trudelt die ganze Zeit und bewegt sich schnell in Richtung Bäume.


    habe dann die Motoren disarmed und er wurde vom Wind (der weiter oben doch recht heftig war) in ein ca. 30m hohen Baum getragen und ist dort erstmal stecken geblieben...nach dem ersten Schrecken musste der da ja nun wieder runter. Also Motoren gearmed und ein bissl an der Funke rumgedreht und kurze Zeit später schlug er dann auf dem Boden auf. Dachte schon ich muss die Drehleiter holen.


    4 Propeller sind hin und der Rahmen hats jetzt hinter sich, aber Motoren, Regler, FC und so sehen gut aus. Schadensanalyse kommt später.


    Was mich aber extrem beschäftigt ist das warum?


    Wieso geht der wie ne Rakete nach oben?
    Hat jemand ne Idee?

    AW: Planung Multicopter mit Zukunftssicherer Bauteilauswahl


    Da ja HK meine Motoren nur aus China liefern kann und mir das eigentlich zu lange dauert habe ich mich mal anderweitig umgeschaut.


    Die hab ich aktuell
    Turnigy D2836/11 750KV
    http://www.hobbyking.com/hobby…%5FDE%5FWarehouse%5F.html


    kann ich die mit folgenden Kombinieren oder sollte ich das lieber lassen?


    N2836/11-KV750
    http://www.giantshark.co.uk/n2…hless-motor-p-407829.html

    AW: Planung Multicopter mit Zukunftssicherer Bauteilauswahl


    @darknight187
    Danke für den Kommentar...



    Ich weiß nicht warum der Motor zuckte, hatte alle Regler mit Simonk Firmware geflasht und soweit ich gelesen hatte sind die dann gleich auf den richtigen Akku-Typ eingestellt. Außerdem hatte ich noch einen Lipowarner angeschlossen und der hatte sich auch noch nicht gemeldet.
    Bin noch an der Ursachenforschung weil ich sowas ungern wiederholen möchte...


    Kann es sein das die Rotoren (12x4,5) zu groß sind und dadurch der Motor zu viel Strom zieht?


    Gibt es Fälle wo von aufgebrannten Reglern berichtet wird?


    War ja auch klar das die Motoren grad nicht Lieferbar sind *grrr*

    AW: Planung Multicopter mit Zukunftssicherer Bauteilauswahl



    Erster Flug ging gut über die Bühne, steht ruhig in der Luft und reagiert zügig auf Befehle, GPS hat er noch nicht gefunden aber ich denk mal das ist ne Einstellungssache...


    Nach dem Akkuwechsel ging es gleich gut weiter, bis....



    Ein Motor zuckte, dreht sich komplett auf den Kopf und die Schwerkraft machte den Rest....am Boden angekommen stiegen Rauchwolken von Copter auf :( hab dann sofort den Akku abgemacht weil ich dachte der Lipo hats hinter sich aber bei genauere Betrachtung hats einen Regler zerrissen (Bild 3) der ist richtig ausgebrannt...


    Erste Bestandsaufnahme:


    2 Motoren, 1 Regler, 3 Propeller, 3 Motorhatlterungen und die Plexiglasplatte hats dahin geholfen. FC hatte ich gut geschützt eingebaut und abgesehen von einem Kabelbinder sind die Schäden wohl vom Absturz und nicht vom Feuer aus dem Regler.


    Die Tage nochmal alles durchchecken und mal wieder Ersatzteile bestellen.

    AW: Raspberry Pi als Coptersteuerung


    Moin,


    hatte ich mir auch schonmal Gedanken drüber gemacht aber dann wieder verworfen, weil vom Grundsatz her hat der pi genug Leistung aber es fehlen ihm alle Sensoren die man für einen Copter brauch.


    Da biste mit ner kompletten Board für Copter besser und einfacher bedient, zumal der Support hier im Forum der Hammer ist.


    Eine andere Möglichkeit den Pi in Verbindung mit einem Copter zu nutzen ist vllt. mit dem seit kurzem erhältlichen Kameramodul und dann das Video Signal über WLAN streamen, musst dann nicht ein Video Transmitter kaufen....aber immer nen Laptop dabei haben.


    Gruß

    AW: Planung Multicopter mit Zukunftssicherer Bauteilauswahl


    Hab nochmal die Kontakte vom Regler nachgelötet, aber wenn ich den Quad arme dann laufen alle Motoren (bis auf der eine) sauber und ruhig in der Startdrehzahl. Nur wie gesagt der eine zuckt in unregelmäßigen Abständen und der Regler wird sehr unangenehm warm, fast nicht mehr anzufassen.


    Um kein Risiko einzugehen habe ich heute morgen zwei neue Regler bei HK bestellt, hoffe das ich bis zum Wochenende den Jungfernflug erledigt habe.

    AW: Planung Multicopter mit Zukunftssicherer Bauteilauswahl


    Hab eben mal die Rotoren aufgebaut und alles im Standgas laufen lassen. Ich hab einen Motor der mal zuckt und mal normal läuft, hab schon ein bissl Fehlersuche betrieben und hab den Fehler auf den Regler eingegrenzt.


    Was kann ich da machen? Fühlt sich nur an wie ein Wackelkontakt, aber die Lötstellen sehen soweit ganz gut aus.

    AW: Planung Multicopter mit Zukunftssicherer Bauteilauswahl


    Tut mir Leid das ich so spärlich mit meinen Infos war...
    Also was bislang passiert ist:
    - Regler geflasht
    - Gasweg angelernt
    - Drehrichtung der Motoren korrekt
    - Aufbau und verkabelung korrekt und fehlerfrei (Hoffentlich :-|)
    - config geändert und aufs Board geladen


    Wird in der Multiwiiconf Prog angezeigt und reagiert auch auf befehle der FB. Bluetooth erkannt und eingerichtet aber kann keine Verbindung aufbauen...also erstmal Kabel.