Beiträge von Oberberger

    AW: Motor Belegungsplan Megapirate auf Multiwii Pro


    moin, hab auch noch so ein board im Keller rumfliegen und wollte jetzt mal eine Ebay Aktion starten und 1x TBS Discovery und einmal TBS Discovery Pro verkaufen. In den kleinen soll das HK Board rein. Welches ist die letzte Version Megapirat oder MultiWii die auf dem Board läuft? Total toll wäre Autotune...
    Vielleicht könnt Ihr mir da helfen. Bin ein bisschen raus aus dem Thema...

    Moin,


    es sieht so aus als wenn die ganze fliegerrei doch in die gewerblich Richtung sich bewegt. Hab mich ein bisschen in den S1000 verliebt. Jetzt überlege ich aber ob es nicht die Möglichkeit gibt eine ordentliche Kamera (da ist die Entscheidung noch nicht gefallen) mit einem Copter ordentlich in die Luft zu bekommen ohne über die 5kg Grenze hinaus zu gehen. Klar mit deutlich eingeschränkter Flugzeit. Die Frage muss es für Filmaufnahmen gleich eine MarkIII mit riesen Optik sein oder tut es vielleicht auch eine Blackmagic Pocket Cinema Camera (335g der Body). Brauche ich für ruhiges Flugverhalten einen Oktocopter oder reicht ein Quadrocopter als x8 aufgebaut? Gibt es jemanden in diesem Forum der das ganze Proffessionell betreibt? Schafft man es ein Setup für 10-15000€ auf die beine zu stellen? Das was ich an Proficoptern gesehen habe lag oft bei 30000+ wobei ich nix finden konnte was den Preis rechtfertigen würde. Ich scheue mich nicht davor ein bisschen selber zu bauen. Habe diverse kleine Copter gebaut mit verschiedenen FCs. Bin aber mitlerweile zur Nazan gewechselt und hab jetzt auch die Regler fertig geflasht gekauft weil mir im Moment die Zeit fehlt Stundenlang im Keller zu sitzen.


    Grüsse aus Genf


    der Michel

    AW: Zweiter Regler abgeraucht


    Bin von Montag bis Mittwoch da. Mach du erst mal deinen 1:1er fertig. Dat is wichtiger... Ich denke ich werde noch öfter das Vergnügen haben nach Zwickau zu fahren in der nächsten Zeit. Vielleicht kriegen wir das dann ja hin. Und mit den Reglern hab ich die Nase voll ich kauf mir ein paar fertige. Welche würdest du empfehlen die TBS 30A oder die DJI 30A Opto? Ich glaube wenn er dann raus ist kauf ich mir noch den S1000... :) das Ding hat es mir echt angetan...

    AW: Zweiter Regler abgeraucht


    Bin nächste Woche drei Tage da drüben. Vielleicht passt ja das wetter und wir können ne runde fliegen. Immerhin bist du schuld das ich mit dem kram angefangen habe... :) vorausgesetzt du hast Zeit und Lust...

    AW: Zweiter Regler abgeraucht


    Moin. Lange keine Zeit für meinen Copter gehabt. Leider ist das Problem mit dem regler noch nicht behoben. Irgendwie glaube ich noch nicht das das mit dem flashen von SimonK geklappt hat. Zumindest nicht bei allen Reglern. Erstens weil ich die gain werte ein ganzes stück runter schrauben musste. Und das zweite Problem ist das der Motor hinten links ständig hinterherhinkt als ob er später oder weniger angesprochen wird. Wenn ich starte oder aus dem schwebeflug steigen will dann kippt der kopter immer ein bisschen nach hinten links. Als wenn dieser motor anders reagieren würde. Auch wenn ich yaw betätige bleibt er nicht gerade. Habe bis jetzt die beideb hinteren Motorren getauscht und die Gaswege aller regler nochmal angelernt.

    AW: Zweiter Regler abgeraucht


    @ Zuendy: Die Temperatur ist Zimmertemperatur auch nach 20min Standby unter Strom. Habe das mehrfach kontrolliert.

    @ franko_: Regler habe ich auch alle separat den Gasweg am Empfänger angelernt. Trotzdem musste ich die Gainwerte mind. um 30 reduzieren für fast jeden Wert bis das oszillierende Geräusch der Motoren verschwunden war...
    Was hat es denn mit dieser anderen Firmware auf sich? Hat die deutliche Vorteile SimonK gegenüber?

    AW: Zweiter Regler abgeraucht


    Logfiles müssten die hier sein:


    Firmware Datei flashen.



    /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude -C /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude.conf -p m8 -P usb -c avrispmkII -e -U lfuse:r:/Users/michel/Library/Preferences/kkMulticopterFlashTool//lfuse.hex:r -U hfuse:r:/Users/michel/Library/Preferences/kkMulticopterFlashTool//hfuse.hex:r



    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions



    Reading | ################################################## | 100% 0.00s



    avrdude: Device signature = 0x1e9307
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading lfuse memory:



    Reading | ################################################## | 100% 0.00s



    avrdude: writing output file "/Users/michel/Library/Preferences/kkMulticopterFlashTool//lfuse.hex"
    avrdude: reading hfuse memory:



    Reading | ################################################## | 100% 0.00s



    avrdude: writing output file "/Users/michel/Library/Preferences/kkMulticopterFlashTool//hfuse.hex"



    avrdude done. Thank you.





    /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude -C /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude.conf -p m8 -P usb -c avrispmkII -e -U lfuse:w:46:m -U hfuse:w:202:m



    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions



    Reading | ################################################## | 100% 0.00s



    avrdude: Device signature = 0x1e9307
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading input file "46"
    avrdude: writing lfuse (1 bytes):



    Writing | ################################################## | 100% 0.00s



    avrdude: 1 bytes of lfuse written
    avrdude: verifying lfuse memory against 46:
    avrdude: load data lfuse data from input file 46:
    avrdude: input file 46 contains 1 bytes
    avrdude: reading on-chip lfuse data:



    Reading | ################################################## | 100% 0.00s



    avrdude: verifying ...
    avrdude: 1 bytes of lfuse verified
    avrdude: reading input file "202"
    avrdude: writing hfuse (1 bytes):



    Writing | ################################################## | 100% 0.01s



    avrdude: 1 bytes of hfuse written
    avrdude: verifying hfuse memory against 202:
    avrdude: load data hfuse data from input file 202:
    avrdude: input file 202 contains 1 bytes
    avrdude: reading on-chip hfuse data:



    Reading | ################################################## | 100% 0.00s



    avrdude: verifying ...
    avrdude: 1 bytes of hfuse verified



    avrdude done. Thank you.



    Firmware Datei wird geschrieben.: /Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex



    /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude -C /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude.conf -p m8 -P usb -c avrispmkII -e -U flash:w:/Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex:i



    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions



    Reading | ################################################## | 100% 0.00s



    avrdude: Device signature = 0x1e9307
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading input file "/Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex"
    avrdude: writing flash (8192 bytes):



    Writing | ################################################## | 100% 1.25s



    avrdude: 8192 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against /Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex:
    avrdude: load data flash data from input file /Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex:
    avrdude: input file /Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex contains 8192 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:



    Reading | ################################################## | 100% 1.02s



    avrdude: verifying ...
    avrdude: 8192 bytes of flash verified



    avrdude done. Thank you.



    Schreiben der Firmware war erfolgreich.

    AW: Zweiter Regler abgeraucht


    So habe nun die Regler mit SimonK geflasht (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html) Hab diese dann eingebaut und war erschrocken über den unterschied zu den RC Timer Reglern die ich vorher drin hatte. Alles eingebaut keine Werte verändert. Beim Testflug ein einziges oszillieren...musste die Gainwerte alle runter schrauben. Kann es sein das obwohl im flashtool alles normal durchläuft und am Ende eine fertigmeldung kommt trotzdem die Software nicht drauf ist? Da waren ja die Turnigy Plush mit der originalen Software besser... Bin damit nicht wirklich zufrieden. Wenn ich dran denke wieviel Arbeit das war das Ding komplett zu zerlegen um die Regler zu tauschen dann könnte ich brechen.


    Welche Regler könnt ihr mir empfehlen? Und ob die jetzt 50€ mehr oder weniger kosten ist mir gleich. Hauptsache ich hab was was nicht wieder abraucht und ordentlich funktioniert. Oder doch gleich die von TBS kaufen? Aber irgendwo hab ich mal gelesen das die nur umgelabelten Kram für den doppelten Preis verkaufen. Dann reicht es ja das ich die Motoren da gekauft habe... Grrr...

    Moin,


    heute zum zweiten mal das Problem: Einen Akku lang geflogen ohne Probleme. Akku leer... sauber gelandet. Neuen Akku rein, Startphase vom FC abgewartet, Motoren gestartet. Leider starten nur noch 3 Motoren. Der 4. ist tot. Das gleiche Phänomen vor ein paar Wochen schon mal gehabt aber an anderem Arm. Allerdings hat sich der Regler da in Rauch aufgelöst beim Akku einstecken. Diesmal war kein Rauch zu sehen...


    RC Timer Regerler 30A mit SimonK
    TBS 980KV Motoren
    TBS Discovery Pro
    5000mAh 4S Akkus


    Bin froh das es nicht in der Luft passiert ist....

    Welche Steuerung ist von der ETH Zürich


    Ja das habe ich auch gerade erlesen. Aber wie heißt der FC was kann er und was kostet sowas...
    So richtig vermarktet wird das wohl nicht was die Eierköpfe da ausbrüten...


    Ich wäre schon total zufrieden wenn ich meinen TBS Discovery Pro notlanden und ohne Klappspaten bergen könnte wenn was ausfällt...


    Reicht ja das ich Hundehirne mir eine neue GoPro kaufen durfte. Irgendwie ist die Kombination Fliese+GoProObtik+Reibung nicht sonderlich bekömmlich ... Grrr...

    AW: Welche Steuerung ist von der ETH Zürich


    Oh entschuldige da hast du natürlich recht...


    [video]

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    [/media]

    AW: TBS Discovery


    würde es eigentlich Sinn machen an jeden Arm zwei Motoren/Rotoren zu bauen? Da mir ja ein Regler abgetaucht ist habe ich jetzt mal über Ausfallsicherheit nachgedacht. Könnte die Naza bzw ich das händeln wenn ich 8 Rotoren drauf baue und davon einer ausfällt? Sind ja irgendwie doch ein paar Euro die da am Himmel hängen. Klar ist man damit immer noch nicht gegen Akku Probleme oder Ausfall der Naza gewappnet aber zumindest würde man schon mal ein paar Fehlerfälle abfangen.... dagegen sprechen Gewicht und Flugzeit/Stromverbrauch aber ist es möglich?

    AW: TBS Discovery


    Sooo hier mal ein Video vom letzten Ausflug.


    [video=youtube_share;9x_wxOljfOc]

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    [/media]


    leider hab ich nur einen Upload von 2,5 mBit. Deshalb hab ich es auf 720p runter gerechnet.