Arducopter V 3.1.2 Autotune fehlerhaft?

  • AW: Arducopter V 3.1.2 Autotune fehlerhaft?


    propkiller
    Aufjedenfall fliegt er schon nicht schlecht, aber ich denke da kann man noch einige sachen verbessern.
    Leider komm ich noch nicht mit dem einstellen der PID-Werte zurecht.:confused:
    Es gibt zwar eine schöne Anleitung (http://fpv-community.de/entry.…opter-Tuning-Guide-Teil-2), aber
    diese setzt leider eine Fernsteuerung mit Poti vorraus und die habe ich nicht.


    Zitat

    Damit ist meiner meinung nach autotune als verursacher raus....aber was wäre es für ein hobby ohne detektivarbeit


    Damit hast du aufjedenfall recht:)


    @hulk
    Was meinst du mit "ratw"-Werte?
    Es haben sich aufjedenfall einige Werte nach unten korriegiert.


    mfg
    blackspider

  • AW: Arducopter V 3.1.2 Autotune fehlerhaft?


    Ich meine rate p für roll und nick.die waren nach autotune zu niedrig.er flog gut.nur loiter im wind war nicht gut. Ein poti zum einstellen ist eigentlich bei naza und apm pflicht.

  • AW: Arducopter V 3.1.2 Autotune fehlerhaft?


    Achso.
    Loiter muss ich nochmal testen gehen.
    Die Fernbedienung (Dx6i) hatte ich mir schon vorher für meinen Blad MQx gekauft und für den Anfnag reicht die ja auch erstmal.


    mfg
    blackspider

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