AW: Ardupilot 1.4 Quadrocopter Problem
Version 1.2.44
Hexacopter Firmware ist auch drauf und zwar in X Stellung (da muss dann laut Zeichnung der Pfeil auf dem Board zwischen zwei Auslegenr durchgehen )
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Version 1.2.44
Hexacopter Firmware ist auch drauf und zwar in X Stellung (da muss dann laut Zeichnung der Pfeil auf dem Board zwischen zwei Auslegenr durchgehen )
AW: Ardupilot 1.4 Quadrocopter Problem
Hast du die Drehrichtung der Propeller mal überprüft? Als ich meinen von Multiwii auf APM umgebaut habe musste ich erstmal alle ändern. Allerdings sieht es auf den Bildern sehr gut aus.
Übrigens netter Hexacopter. Funktioniert das Gimbal schon?
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Hast du mal probiert ohne gegen zu steuern einfach zu starten? Wenn ich bei mir gegensteuer kippt er nur viel stärker zur Seite.
AW: Ardupilot 1.4 Quadrocopter Problem
das mit der Motordrehrichtung stimmt auf jedenfall bei mir, aber ich glaube ich habe das Problem gefunden, es lag anscheinend an der neusten APM Firmware.
ich habe mal eine Ältere gewählt, nun starten meine motoren von meinem Gefühl her richtig synchron und ohne das einer aus geht.
sobald hier das Wetter stimmt werde ich es mal testen gehen
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Ok, dann berichte mal obs klappt.
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so nach einiger Zeit kam es endlich dazu mal einen ordentlichen Testflug zu starten. Hier sind die ersten Ergebnisse...ich hoffe euch gefällts leider war an dem Tag sehr viel Wind und dazu müssen die PID Werte noch eingestellte werden. aber für den ersten Flug finde ich es schon in Ordnung http://www.youtube.com/watch?v=2pUY_QpI9xo
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Hallo (Neuling hier! ) weiss jetzt nicht ob das hier richtig ist?! also entschuldige ich mich vorher schon mal.
habe mir eine 650 Quadkopter gebaut, ist von Conrad.
Nanowii (Multi V230), 950Kv Motoren mit 10' x 5 CW CCW Luftschraube und 18A Regler, 3S2400mh Lipo verbaut.
Motoren Laufen nicht Synchron und gehen unregelmäßig aus. Obwohl ich versucht habe mit der Nanowii zu Synchronisieren. Also hebt er nicht ab! Kann die Leistung nicht
steigern, das er abhebt. Wackelt mal von einer seite zur anderen und sonst nix. Schub sollte mit 950g pro Motor doch ausreichen, fertig Gewicht ist 1250g.
Könnte mir jemand helfe.
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