Beiträge von mosmutzel

    AW: Mosmutzel's Quadcopter


    Gewichte habe ich eben noch rein geschrieben.. warst zu schnell mit der Antwort ;)


    Den Akku hatte ich hier.. ist eigentlich für meine selbst gebaute Tauchlampe ;)


    Bin auf der Suche nach einem 5000mA 4S Akku der etwas leichter und ggf auch kleiner ist.
    Aktuell wiegt der 4S 5000mA 25C von Turnigy im Hardcase 522g mit XT90 Stecker.


    Gimbal konnte ich noch nicht testen da mir noch ein 12V ubec fehlt.. welches heut bestellt wurde.

    AW: Mosmutzel's Quadcopter


    In den letzten Tagen gab es wieder ein paar Veränderungen.
    Ich hatte noch den gedruckten Anti Vibration Mount für das APM rumliegen und wollte mal gucken wie sich der Copter mit einem 4s 5000mA Akku fliegen lässt.


    Problem: weder der Anti Vibrationshalter noch der Akku passten in den Rahmen. Oben drauf wollte ich auch noch aufräumen. Also musste die untere Frame Platte etwas nach unten rutschen. Bewerkstelligt habe ich das mit ein paar Nylon Abstandshaltern die hier noch rumlagen.








    Die gesamte Verkabelung wurde neu gemacht. Alle Goldies und zu langen Kabel sind raus geflogen.
    Das Gimbal wurde nochmal von Zug auf Druck Belastung der Gummipuffer verändert (die sind bei härterer Landung immer Rausgerutscht)
    Telemetrie,Video Sender und JDrones IO Board sind nun im Frame verbaut und nicht mehr oben drauf.


    Dann wurde er Empfänger noch per CPPM an das APM angeschlossen (Kabel sparen ;) )


    Ca 100g konnte ich reduzieren. Allerdings wiegt der 4s Akku etwas mehr.


    Gesamtgewicht mit dem 3S Akku 1795g = Flugzeit ca 7min bis der Lipowarner bei 3,6V pro Zelle anspringt
    Gesamtgewicht mit dem 4S Akku 1878g = Flugzeit ca 12min bis der Lipowarner bei 3,6V pro Zelle anspringt


    Mit dem 3S Akku fühlte sich der Copter recht zäh an und ließ sich nur mit viel Gasgehen abfangen.Mit dem 4S deutlich besser :)

    Alsoooo..am letzten Donnerstag durfte ich dann endlich die Cam vom Zoll abholen.
    Tmart hatte keine Rechnung auf der Sendung angebracht.. so hieß es direkt beim Zoll Zahlen.. 12,52€


    Zu Hause angekommen wollte ich dann erst mal die Cam auf die neuste Firmware updaten... und dann Black Screen.
    Nach längerem suchen im www bin ich dann drauf gestoßen das es sich bei der von Tmart angebotenen SJ4000 um ein Fake handelt.. grummel!!!


    Hier sieht man den Vergleich von org SJ4000 und Fake
    http://metropolitanmonkey.blog…-wie-erkenne-ich-die.html


    Hier gibt es die Fake Firmware zur wiederherstellen: [FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif]http://pan.baidu.com/s/1jGoSacI[/FONT]

    Turnigy HD ActionCam 1080P


    bei mir dauert auch zu lange ;)


    am 17.07. bestellt
    am 25.07. erstes Lebenszeichen im Tracking (Received by China Post)
    am 28.07. (Export Customs Scan)


    Jetzt geht's weiter
    Am 07.08. (Customs Inspection)
    Am 07.08. (Arrived Import Customs)

    AW: Mosmutzel's Quadcopter


    Bastelstunde, die zweite Runde :)


    Halterung für den Monitor samt Video Empfänger und Akku an der 9XR angebracht.
    "Omnimac Turnigy 9XR Tablet Mount"


    Das tolle an der Halterung ist das sie an zwei vorhandenen Gewinden auf der Rückseite der Turnigy 9XR angebracht wird.


    Ich habe einen alten 7" Kopfstützenmonitor von einem Freund bekommen. Deshalb habe ich mich (erst mal) gegen einen Boscam mit integriertem Empfänger Entschieden. Mal schauen wie dieser sich bei Sonnenschein macht.






    Zwei Rändelschrauben raus und schon ist der Monitor samt Video Empfänger demontiert.



    Mosmutzel's Quadcopter


    Urlaub.. Bastelzeit :)
    Heute habe ich mein Gimbal etwas schlanker gemacht. 42g vorher und nun 27g.
    Raus flog folgendes


    Habe den Arm und die Kameraaufnahme durch gedrucktes ausgetauscht :)




    Warte inzwischen auf die SJ4000 von tmart und bin gespannt ob ich diese dann in die Halterung bekomme :)


    Vorteil an dieser Halterung:
    Camera Sitzt Bombenfest
    USB Port und MicroSd ohne Kamerademontage zugänglich.


    http://youtu.be/apmJhU86O-Q

    AW: Boscam HD19 Explorer remote control


    so nachdem ich genug rum probiert habe und auch die Aufnahmen nicht meinen Vorstellungen entsprachen ging die Boscam heute zurück nach China.
    Bin gespannt ob das mit der Rückzahlung anstandslos klappt.


    Hauptgrund warum ich die Cam zurück gehen lassen habe war das der rechte Bildbereich einen schwarzen Fleck hatte und die rechte Bildhälfte unscharf dargestellt wurde.




    Im Vergleich zur GoPro Hero 3 black ist die Boscam um einiges schlechter. Ich habe eine Aufnahme mit dem Copter gemacht Kamera nach unten geschwenkt, aufgestiegen und dann langsam nach vorn geschwenkt. Nachdem die Kamera den Belichtungsabgleich gemacht hat war von der Landschaft kaum etwas zu erkennen. Der Himmel hat alles derart überstrahlt das von der Landschaft nur noch dunkles zu erahnen war.


    Um die Boscam in lowcost Gimbal nutzen zu können musste ich mit ordentlich Gegengewicht in Form von Unterlegscheiben das Gimbal auf der Roll Achse ausgleichen.


    Werde nun die SJ4000 ausprobieren :)
    Hoffe das ich dort ein besseres und vergleichbares Ergebnis wie mit der GoPro bekomme.

    AW: Boscam HD19 Explorer remote control


    Also.. Nochmal ein bisschen was ausprobiert.
    Ich habe die Boscan direkt an CH7 des Empfängers gesteckt. In der FB den Wertebereich auf 0-100 gesetzt und siehe da die Videoaufnahme startet und bleibt so lange auf Record wie der Schalter auf Ein steht. -100-0 bewirk das die Boscam ein Foto schießt.


    Denke das es mit der Funktion Servo vom APM liegt. Denn der Servo schaltet für Zeit x ein und geht dann wieder zurück auf Ausgangsstellung. Das aber nur in der Theorie. Denn ein Servo habe ich nicht zur Hand.
    Habe noch nicht rausgefunden was die Funktion Relay bewirkt.

    Hi,
    Nachdem ich vor ein paar Tagen beinahe meine Gopro Hero 3 Black Edition an einem Bordstein aufgeraucht habe entschloss ich mich für eine etwas günstigere Alternative für meinen Copter.


    Ich habe mich für die Boscam HD19 Explorer entschieden.
    http://www.hobbyking.com/hobby…tml?strSearch=Boscam%20hd


    Diese ist nun auf dem Gimbal montiert und funktioniert soweit.
    Ich würde nun gern die Remote Control Funktion über den APM 2.5.2 nutzen.
    Angeschlossen ist das Remote Kabel der Boscam an A10 des Apm.
    Camera Trigger auf CH7
    Typ Servo
    Min 1500
    Max 2000
    Zeit 10/1


    Die Aufnahme wird bei umlegen des Schalter aus kurz für ca 4sec ausgelöst. Stoppt dann aber wieder von allein.
    Stelle ich die Werte von Min 1000 und max 1500 ein wird ein Foto geknipst.


    Hat jemand nen tip für mich?
    Snapshot kann ich gern noch anhängen wenn ich heut Abend zu Hause bin.


    LG René

    Mosmutzel's Quadcopter


    Ja die Beine sind gedruckt. Leider ist es nicht mein Drucker. Es gibt in Berlin einen Laden der so etwas anbietet auszudrucken.
    http://3d-druck-shop.youin3d.com


    Das Gimbal ist bis auf die modifizierte Aufnahme am Copter (aus dem 3D Drucker) die gelieferte von GLB mit BGC 3.0 MOS Controller


    Glaub ich muss mir mal meinen Eigenen Drucker bauen bei so viel Interesse daran ;)

    AW: Mosmutzel's Quadcopter


    Neue Hardware verbaut :)


    Zuletzt wurden die Gimbal Dämpfer gegen stärkere getauscht und die 10x4,5 Slowflyer Props gegen 10x5 Carbon von RCTimer getauscht.


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

    Hi,
    ich habe versucht den Hybrid Flugmodus auf meinem APM 2.5.2 clone von GLB zum laufen zu bekommen.
    Aktuell ist die Firmware 3.2.3 installiert.


    Trage ich in der Full Parameter Liste bei FLTMODE2 eine 14 ein


    Unter Flightmode wird mir nichts angezeigt


    und dann erhalte ich nur folgende Fehlermeldung im LOG


    Nehme ich den APM Planner 2 dann kann ich zwar unter Flightmode den Hybrid auswählen


    In der Full Parameter Liste wird dann bei FLTMode2 eine 16 eingetragen


    Funktionieren tuts trotzdem nicht.


    Obwohl es im Log so aussieht als würde der FC zwischen Stabilize, Loiter und Alt Hold hin und her schaltern


    Fehlt irgendwas in der Firmware.. was ich manuell auf dem APM installieren muss?
    Soweit ich verstanden habe ist der Hybrid modus noch nicht offiziell verfügbar.


    Vielleicht hat ja jemand nen Rat für mich ;)


    gruß Rene

    AW: Mosmutzel's Quadcopter


    FPV ist in der nächsten Ausbaustufe geplant ;) Glaube das ich dann aber vorher noch zum TBS Discovery wechseln werden. Finde das Konzept mit den Leiterplatten sehr gut.


    Hier ein Video vor dem Gimbal umbau. Dort war es wie bei GLB zu sehen direkt mit dem Frame verschraubt. Leichtes Jello (in der Luft) zu sehen.

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    Dann war ich soeben noch mal draußen Fliegen und habe ein Video mit der neuen Gummigelagerten Gimbal Aufnahme gemacht. Irgendwie kommen mir die Gummipuffer etwas zu weich vor. Ab und zu ist ein kleines wippen drin. Mal schauen wie ich die ein bisschen strammer bekomme.


    Sehr schön der Graureiher der bei 1:25min vor der Linse vorbei fliegt :)

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.