Beiträge von lordalex

    AW: Erster Quadro mit Zunkunft


    Was spricht gegen die zippys? Sind doch vergleichsweise günstig im Gegensatz zu anderen Herstellern.


    Die 2200er würde ich mir auch nicht mehr kaufen. Sind einfach zu "schwach"

    AW: Mein erstes copter


    Wie weit ist denn der compass von den ESC/ Leitungen entfernt?


    Oder benutzt du den internen compass. 89% ist mega viel. Da müssten ca. 10% oder so heraus kommen


    Also laut arducopter auf jedenfalls unter 30% für gute loiter/ GPS hold ergebnisse

    AW: Mein erstes copter


    Zitat von GasCan1234;227937

    Kabel vom Empfänger zum APM ist dran? Also das für Ch7?


    RC nochmal neu im APM angelernt?
    Siehst du unter Setup/RC eine Veränderung wenn du den Switch umschaltest?


    Hast das auch gemacht? Daran scheiterte es bei mir auch ewig. Weil ich nicht dran dachte, dass ich den apm mit der Funke neu an lernen muss.


    Also radio calibration durchführen

    AW: Mein erstes copter


    Achso für die autotrim Funktion als Schalter.


    Da musst du einfach full bei source auswählen und unten bei switch den Schalter einstellen den du haben willst

    AW: Mein erstes copter


    Ja habe ich doch oben erklärt. Geh mal auf den Reiter "Mixer" in deiner Funke.


    Dort solltest du ja eig auch die anderen Kanäle belegt haben (thr, rud, ele usw..)


    Dann wählst du den 7 Channel aus, bearbeitet ihn und dann gibst als source p1/p2 oder p3 ein. Je nachdem welchen Poti du da belegen willst

    AW: Mein erstes copter


    Propeller musst nicht unbedingt umdrehen^^ geht ja nur darum dass dir der copter nicht abbaut und in die Luft steigt. Ich habe den einfach gut gegen den Boden gedrückt, weil ich keine Lust hatte alles abzuschrauben :D


    Zur einstellung in der Funke. Beim mixer musst du auf ch7 z.b. p1 als source einstellen. Das wäre dann einer der potis

    AW: Braubericht: GasCan's erster Quadrocopter


    Haha :D Erinnert mich an mich selbst vor einer Woche^^


    Copter nach dem fatalen Absturz wieder zusammen gebaut und Probleme bei den Propellern gehabt. Hatte die nämlich genau andersum im Kopf.


    Beim gas geben flog der Copter eben nicht, sondern bewegte sich nur aufm boden in der Waagrechte. Bis ich merkte, dass er nur druck nach unten aufbaute^^

    AW: Scubas Quadkopter-Selbst(bau)-Versuch


    Oho^^ is da überhaupt so viel Platz neben den Schrauben für 4 Regler.


    Die Strom Verteilung erkennt man nicht wirklich auf dem Bild. Das board kostet ja 3€ oder so. Wieso sparen :D dafür hast alles sauber mit goldies

    AW: Baubericht Quadrocopter Eigenbau (Mikee)


    Und um Freiburg hast du auch genug freie Flächen. In Lahr sieht das schon etwas anders aus :D Sobald der Mais weg ist, sind die Felder wieder blank und nachm Sturz kann man erstmal putzen :D


    Btw.. Wieso das GPS so hoch? Wäre mir zu anfällig für einen Sturz. Wenns man blöd landet, knallts voll auf das GPS Modul. Bei mix sind die kappen der propeller der höchste punkt



    Wie hast du denn alles verstaut? Regler in der untersten Ebene. Wo sitzt die FC?

    AW: Baubericht - Der erste Quad soll bald stehen.


    Bin heute nach dem pid tuning geflogen. Er ließ sich schon wesentlich smoother fliegen. Hat auf jedenfalls mehr Spaß gemacht. Habe mich auch in etwas weitere Höhen gewagt. Natürlich musste der Akku dann anfangen zu piepen und bei nach kurzen hin und her fliegen landete er im graben.


    Ergebnis. Defekter Arm. Habe erst dann gemerkt, wie dumm der Rahmen gefertigt wurde. Die schrauben wurden in gewindestücke geschraubt, die in den Kunststoff versenkt waren. Durch den Sturz lösten sich die gewindestücke aus dem Kunststoff und der arm war sozusagen nicht mehr zu benutzen.


    Natürlich lies ich das nicht auf mir sitzen und habe fix was improvisiert.


    Arme in der Höhe gekürzt und das ganze mit Schrauben fixiert. So hält das deutlich besser und es kann nichts ausreißen :)


    Auf dem Bild sieht man die kleinen Gewindestifte. Und auf dem anderen die improvisierte Lösung

    AW: NTM 35-30 1100 kV Quadrocopter Flugzeiten Test


    Sehr schönes Video.


    Ich finde es faszinierend was für große grüne Flächen ihr bei euch habt. Hier nähe Freiburg ist absolut alles mit Mais bepflanzt. Da zu fliegen ist ja fast Selbstmord. Ein Absturz und dann viel Spaß bei der Suche

    AW: Baubericht - Der erste Quad soll bald stehen.


    Ja das gibts doch nicht^^ Es funktioniert endlich.


    Habe zuerst die Firmware erneut aufgespielt, alles neu kalibriert, ESC´s neu kablibriert, compassmot usw.. Die meisten Einstellungen sind dabei beibehalten worden. Dachte, dass es sowieso nicht funktionieren wird. Hatte auch recht^^ Ergebnis. Noch immer zeigte es 0,45 an.


    Danach das APM per console resettet, restored und erneut alle Einstellungen getätigt. Ergebnis. Es funktioniert endlich. Es folgt nun den .min und .max Einstellungen, sofern ich das Poti bewege.


    Endlich. Jetzt kann ich die PID´s tunen...


    Könnte ich eigentlich schon früher machen, aber ich dachte die Ganze Einstellerei von Beginn wäre zu langwierig und ich finde so den Fehler. Aber wie es aussieht ganz im Gegenteil. Die Fehlersuche dauerte erheblich länger und war nervenaufreibender